分解爐耐火磚燒蝕的原因及處理方法
2017-12-13 11:48:03 點擊:
某公司2條2500t/d生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格Φ4.0m×60m。一線2011年11月進(jìn)行技改,分解爐錐部新增兩根雙通道噴煤管;分解爐底部爐容尺寸由原來的Φ5.06m增大至Φ5.60m,并更換新的分解爐直筒
耐火磚。在六個月的生產(chǎn)過程中一直出現(xiàn)分解爐錐部結(jié)皮嚴(yán)重的現(xiàn)象。主要結(jié)皮位置在三次風(fēng)管出口右側(cè)的上部(見圖1)。
因結(jié)皮位置特殊,在生產(chǎn)時無法清理干凈,造成分解爐阻力增大,產(chǎn)、質(zhì)量不穩(wěn)定的狀況時有發(fā)生。2012年5月初,結(jié)合設(shè)計院的要求以及參觀附近相同廠家的情況,為防止結(jié)皮的發(fā)生,使火焰能更好地燃燒,將180°位置的煤管伸進(jìn)分解爐內(nèi)約200mm,伸進(jìn)不到三天,就出現(xiàn)對面分解爐0°位置的
耐火磚燒蝕現(xiàn)象,剛開始燒蝕面積約0.5m2左右,在外部打補丁繼續(xù)維持生產(chǎn),至8月時分解爐耐火磚燒蝕面積已達(dá)3m2,只好停窯修補耐火磚并查找原因。
1原因分析
(1)2011年11月技改時,為縮短技改時間,沒有對原來的三次風(fēng)管進(jìn)行較大的改造,三次風(fēng)管與分解爐連接處,只是根據(jù)分解爐的要求、位置和尺寸簡單地連接,連接處圓形變成方形,沒有按照設(shè)計時的要求實施圓形連接。
(2)為避免結(jié)皮,在保證通風(fēng)面積的情況下,在三次風(fēng)管與分解爐連接處,人為地將三次風(fēng)管與分解爐連接處的出風(fēng)口抬高,當(dāng)煤管伸進(jìn)爐內(nèi)200mm后,改變了原來爐內(nèi)的燃燒流場,造成火焰直接沖刷對面的耐火磚,是導(dǎo)致耐火磚出現(xiàn)燒蝕的主要原因。
(3)由于分解爐錐部與三次風(fēng)管結(jié)皮嚴(yán)重,造成分解爐爐內(nèi)煤粉與物料混合不均勻,爐內(nèi)的燃燒流場也被改變。分解爐0°位置的耐火磚緊貼三次風(fēng)管,在三次風(fēng)溫與伸進(jìn)爐內(nèi)煤管的雙重影響下,局部高溫,加劇了分解爐耐火磚燒蝕。
(4)分解爐煤粉輸送管道是一分為二的叉管,因安裝問題,沒有對稱安裝施工,造成180°處的煤管高度比對面煤管矮了很多。根據(jù)羅茨風(fēng)機(jī)輸送煤粉的特性,此處阻力小于對面的煤管,輸送的煤粉量大于對面較高的輸送管道,造成火焰集中燃燒,熱力集中,耐火磚在高溫和物料沖刷下被燒蝕。
2改正措施
(1)將分解爐煤管退出來200mm,煤管頭部與分解爐錐部的澆注料平面保持相同。
(2)將180°處的煤管風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)口風(fēng)門關(guān)到30%,對面0°煤管風(fēng)機(jī)的風(fēng)門關(guān)到70%,以減少噴煤管旋流風(fēng)對耐火磚的沖刷。
(3)將分解爐的煤粉輸送管道改造成兩側(cè)高度對稱的形式,以保證兩邊的煤粉量盡可能相同,從而保證兩根煤管能均衡燃燒(見圖2)。
(4)三次風(fēng)管與分解爐連接處在保證通風(fēng)面積的前提下,考慮到三次風(fēng)沖刷的問題,用硅莫磚砌筑一道400mm厚的擋墻,將三次風(fēng)改向,既防止擋墻被沖刷,又使之盡可能地沿著分解爐錐部切向進(jìn)入,形成較好的流場,同時避免結(jié)皮的產(chǎn)生(見圖3)。
(5)中控操作時,降低分解爐出口溫度,由原來880℃降至860℃,適當(dāng)加大窯頭煤量以穩(wěn)定窯況,減少分解爐錐部結(jié)皮。
3改造效果
(1)自8月份停窯進(jìn)行改造后,用紅外線測溫儀對原來燒蝕的位置進(jìn)行定期檢測,溫度沒有升高。說明此處沒有出現(xiàn)被沖刷燒蝕的現(xiàn)象。
(2)經(jīng)過改造后分解爐錐部結(jié)皮現(xiàn)象大大緩解,從而保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行,產(chǎn)、質(zhì)量有了大幅的提升,能耗有所下降。